- [檢測百科]分享:冷軋切邊剪薄帶鋼起筋控制策略研究2024年08月14日 13:08
- 2130冷軋帶鋼工程是馬鋼“十一五”結構調整500萬t鋼生產能力系統項目中的重要工程之一。1#重卷線切邊剪在生產中存在帶鋼邊部起筋等缺陷,尤其在生產厚度小于0.7 mm帶鋼時,經常在帶鋼邊部發生起筋、翻邊等缺陷,影響切邊質量,造成經濟損失。
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- [檢測百科]分享:熱處理工藝對小圓棒42CrMo鋼組織及硬度的影響2024年08月05日 13:05
- 42CrMo鋼具有良好的淬透性和高溫強度,同時在淬水時材料變形小,調質后具有較高的疲勞強度及低溫沖擊韌性且無明顯的回火脆性,被廣泛應用于制造起重機承重輪、機車齒輪、曲軸、連桿等重要零件[1-3]。因其在工業制造中應用越來越多,對其內部組織的研究也倍受關注[4-6]。小規格熱軋態的42CrMo極易出現貝氏體組織,且硬度高[7]。對材料采取先機械加工后淬火熱處理,若鋼材出現非平衡組織將會導致機械加工的零件在淬火時變形嚴重,而且材料的硬度較高不利于機械加工。為滿足用戶需求,本文研究了42CrMo小圓棒鋼材在不同熱處理狀態下的顯微組織和硬度。
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- [檢測百科]分享:120 t鋼包雙孔底吹氬精煉工藝優化2024年08月01日 10:45
- 為了獲得品質更高的鋼鐵材料,現代煉鋼生產中增加了鋼水二次精煉環節,尤其是鋼包底吹氬精煉因適用性強、運行成本低而被廣泛應用[1-3]。
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- [檢測百科]分享:基于鋼鐵行業的精益化企業管理實踐2024年07月30日 14:50
- 企業是推動國家發展的主要載體,而企業管理是企業發展的核心要素[1]。近年來,企業根據高質量發展需求大力推行精益化管理模式,構建了特大型現代鋼鐵企業精益化管理體系,實現了對企業生產的質量、效益、人才等核心要素的全面管控,有效提升了企業的生產效率和運營質量。本文展示了以實戰探索出的一套以“精益為基、品質為線、經濟為果”的精益化鋼鐵企業管理模式,全過程突出“成本、效率、品質”特性,提升鋼鐵企業管理思維、方法和工具的時代性、價值性、重生力和應用力。
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- [檢測百科]分享:120 t轉爐能效補償研究2024年07月22日 10:05
- 加焦丁對轉爐煉鋼工藝進行能效補償技術有效解決了采用加入大量廢鋼增產等方法時煉鋼熱量不足的問題,有利于提高轉爐熱利用效率,達到提高鋼產量、降低鐵水單耗、降低鋼鐵料消耗的目標。本文針對某廠120 t轉爐能效補償工藝進行了研究,討論了某廠能效補償冶煉工藝在出鐵處和轉爐冶煉中加入焦丁技術的特點,實現了某廠鐵水單耗從810.3 kg/t鋼降到805.3 kg/t鋼,同時終點鋼水過氧化率從18.8%降到17.8%,石灰降低2 kg/t鋼,實現鋼鐵廠穩定生產并取得了顯著的經濟效益。
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- [檢測百科]分享:本鋼1880產線軋輥在機失效的管控研究2024年07月04日 11:09
- XX年04月07日,1880線生產班組反饋,F4上支撐輥傳側軸承箱體冒煙,懷疑燒箱。此支軋輥為Cr5復合鑄鋼材質軋輥,已在機使用13 d,當次共軋制5.05 t,軋延量為1753 km。軋輥下機傳動側軸承箱體在拆卸過程中,軋輥輥頭斷裂
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- [檢測百科]分享: 150 t轉爐縮短冶煉周期的生產實踐2024年07月04日 10:56
- 生石灰塊(以下簡稱石灰)是轉爐吹煉過程中造渣的重要原料,質量好的石灰具有有效CaO高、粒度均勻適中(一般為10~50 mm)、活性度高(一般要求≥350)和強度高等特點。在石灰料倉對石灰檢查中發現存在石灰生燒、粒度不均、石灰易粉碎等問題,因石灰中有效CaO較低,爐渣堿度偏低無法提供良好的脫磷、脫硫條件,造渣劑使用量增加又導致渣量增加不利于控制金屬收得率。
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- [檢測百科]分享:45鋼LF爐渣系研究2024年07月04日 10:41
- 鑄機生產45碳素結構鋼,由于45鋼用途廣泛,對鋼水的潔凈度要求較高,而生產中因節奏短,LF快速造白渣困難,夾雜物上浮時間難以保證,質量控制能力不夠強,不利于開發“高”“精”“尖”產品。為此不斷優化精煉工藝,提高LF爐造白渣水平,確定合理渣系,提高精煉渣系吸附夾雜物能力,進一步凈化鋼水。
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- [檢測百科]分享:冷軋低碳鋼終軋溫度試驗對比分析2024年07月01日 13:39
- 低碳鋼是目前冷軋市場中分布最廣也是用量最大的鋼種,其牌號主要包括SPCC、SPCD、DC01、CS-B等,因其較好的沖壓性能,較低的生產成本,所以被廣泛應用于家電、汽車、建筑、化工等行業。
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- [檢測百科]分享:Nb?Ti微合金化800 MPa級復相鋼性能均勻性研究2024年06月19日 09:38
- 在“雙碳”目標的時代背景下,隨著汽車輕量化的發展,安全性與節能減排成為汽車行業發展的趨勢。為此,汽車用鋼的選材逐漸向超高強鋼發展,據相關研究[1?6]表明,780 MPa以上超高強鋼應用超過60%,可實現車身減重25%。超高強鋼種的代表有雙相鋼、復相鋼、相變誘導塑性鋼(TRIP)與馬氏體鋼等。
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- [檢測百科]分享:不同連續退火機組DC06鋼種同質化的工藝改進2024年06月12日 09:36
- 目前,在國內一些主要鋼廠,IF鋼的最終退火方式為連續退火。與罩式爐相比,連續退火具備產品表面質量好、板形好、性能均勻、缺陷少、生產效率高、節省勞動力、成材率高等優點,從而取代了罩式退火技術,實現了冷軋帶鋼的快速、經濟和大規模生產[2]。本鋼集團引進冷軋連續退火線大幅提高了本鋼汽車板的市場占有率,尤其是2#連續退火機組設計寬度為2150 mm,填補了國內2050 mm以上寬度冷軋產品的空白。但是冷軋連續退火線生產產品性能存在差異,本文通過分析影響因素進而調整連續退火工藝參數實現了產品性能的同質。
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- [檢測百科]分享:鋼筋鐵骨為國奉獻,嚴謹治學科研報國——北京科技大學煉鐵新技術科研梯隊2024年05月13日 11:01
- 北京科技大學冶金工程學科是國家一級重點學科,全國第四輪學科評估A+專業,入選國家“雙一流”建設學科,在2018—2023年的“軟科世界一流學科排名”中連續六年蟬聯世界第一,在國內外享有盛譽。冶金與生態工程學院正向著建立“世界一流冶金教育科研中心”的目標不斷邁進。作為學院的重要科研力量,煉鐵新技術科研梯隊同樣以高昂的熱情,努力追求著更高的目標。
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- [檢測百科]分享:冷軋帶鋼表面壓斑缺陷分析2024年04月28日 09:48
- 某冷軋廠連續退火機組帶鋼表面多次出現壓斑缺陷且往往伴隨多種形貌問題同時出現,準確判斷缺陷產生原因需要足夠多的質量檢查經驗,同時也對冷軋表檢儀數據維護提出了更高的要求。總體缺陷特征表現為類似斑跡的點狀、條狀及片狀,在連退機組出口呈現為白色或灰色,由于部分缺陷的形狀及分布相對隨機,且表檢儀對該缺陷的檢測顯示相對類似,無法準確篩選并分類,因此對該缺陷的排查及改進存在較大困擾,造成了大量產品改判降級,給廠內質量控制帶來極大影響。
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- [檢測百科]分享:冷軋無取向硅鋼邊緣降與原料關系研究及控制2024年04月23日 09:38
- 本鋼于2007年引進兩臺德國SMS-Demag公司單機架六輥CVC可逆軋機,可軋制碳鋼、硅鋼、高強鋼,最薄軋制厚度0.15 mm。硅鋼板形包括橫截面外形和平坦度兩個項目,而凸度和邊緣降是橫截面外形主要參數[1]。硅鋼產品不僅要求板形平坦度良好,而且對硅鋼板的橫向厚差要求更高,這是由它的用途決定的[2]。因此,對硅鋼原料的凸度和軋后邊緣降的關系研究及分析是十分必要的。目前硅鋼單機架邊緣降指標低于國內同行業水平,連退的疊裝系數呈下降趨勢,直接影響下游用戶的產品質量和成本,因此針對硅鋼產品邊緣降采用深入的理論分析與工藝改進勢在必行。
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- [檢測百科]分享:本鋼SUS304鋼種寬幅0.2 mm極薄規格冷軋產品試制2024年04月11日 15:52
- SUS304鋼種因具有良好的耐蝕性、耐熱性和沖壓、彎曲等熱加工性特點,已成為應用最為廣泛的奧氏體不銹鋼鋼種之一,如其冷軋板帶產品被廣泛應用于家庭用品,室內配管,汽車零部件,醫療器具,建筑材料,化學,食品工業,船舶零部件等[1]。隨著國民經濟的快速發展,人民生活水平的顯著提高,我國不銹鋼表觀消費量總體呈逐年增長態勢,為進一步擴寬不銹鋼產品的使用范圍及降低終端產品制造成本,借助一些輔助工藝,使得SUS304鋼種的極薄規格產品的需求逐漸提升,且市場前景廣闊。
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- [檢測百科]分享:退火爐爐輥結瘤的原因與解決措施2024年03月22日 12:56
- 退火爐結瘤是冷軋連續退火爐常見的問題,結瘤的原因通常與原料的表面狀態以及爐輥所處環境有很大關系。汽車板的穩定生產嚴格考驗機組各方面的工況,汽車板以深沖鋼為主,退火爐溫度相對較髙,因此爐內的深沖鋼材質偏軟,如果爐輥表面有微小的缺陷(如結瘤)就很容易“復印”到帶鋼表面上去,影響帶鋼表面質量。爐輥結瘤嚴重影響連續退火線汽車板生產,而退火爐爐輥結瘤又不可完全避免,山東某鋼廠新建連續退火線在投產1年后頻繁出現因爐輥結瘤現象造成停機開爐事故。
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- [檢測百科]分享:唐鋼管線鋼舌狀翹皮缺陷成因與控制方法2024年03月12日 09:45
- 隨著天然氣和石油等能源產業的蓬勃發展,利用管道進行運輸成為最便捷、最實用、最重要的運輸方式,與其同時發展的就是管線鋼。我國進行西氣東輸、北油南運工程,建設惠及全國的管線網絡,管線鋼存在廣闊的市場。2020年,唐鋼新區2050熱軋產線建成投產,唐鋼逐步向管線鋼領域靠攏[1?4]。
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- [檢測百科]分享:Q245耐酸鋼連續冷卻轉變分析2024年03月05日 10:57
- 鋼的連續冷卻轉變曲線能夠反映材料的組織轉變過程、組織轉變產物以及相關轉變規律,是制定軋制工藝和研究熱處理工藝的重要參考資料。本文采用Gleeble熱模擬實驗機測定Q245耐酸鋼在不同冷速條件下的連續冷卻轉變曲線,研究連續冷卻轉變過程中的組織轉變和規律,為Q245耐酸鋼的軋制工藝制定提供參考。
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- [檢測百科]分享:本鋼新1號高爐渣溝鋼筋預制塊應用實踐2024年03月01日 09:21
- 高爐渣溝是高溫爐渣及時排放的通道,它是高爐生產工序中的一個極為重要的部分,必不可少。本鋼新1號4747 m3高爐設計共有4個出鐵口,兩套INBA法水沖渣系統和兩個小沖渣系統,渣溝設計為兩個出鐵口共用一條公共渣溝,渣溝襯均采用Al2O3、SiC、C、水泥等一次澆筑成型[1]。隨著高爐冶煉的強化,出鐵量迅速增加,爐渣溫度提高,渣溝襯耐火材料的使用環境日益惡劣,尤其是渣溝交匯處是熔渣的回旋區域,損毀更快;另外,出鐵間歇,渣溝因溫度驟降而發生收縮炸裂現象,需頻繁進行修補才能維持生產,給高爐生產帶來極大影響。
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- [檢測百科]分享:冷軋鍍鋅帶鋼表面白道缺陷的成因及控制2024年02月28日 11:28
- 隨著汽車行業產品的不斷更迭,汽車行業對冷軋鋼板表面質量的要求也越越來越高。其中合資車以及高端車型所使用的均為鍍鋅板,由于鍍鋅板表面鍍層的存在,使得鋅灰、鋅渣缺陷成為各廠目前最大的挑戰,更換排渣爐鼻子成為減少鋅灰、鋅渣中最常見的一種方法。排渣爐鼻子最大的特點在于爐鼻子腔內鋅液不斷涌動帶走表面沉積的鋅灰,從而使液面上的鋅灰不被存留在帶鋼表面上,帶鋼獲得更高的表面質量。排渣爐鼻子的工作特點,加劇了鋅蒸汽的揮發,這些鋅蒸汽在爐內加濕氣氛中發生氧化,在溫度較低的爐鼻子內壁上結晶,而后脫落到帶鋼表面,導致新缺陷的產生。鍍鋅的白道缺陷產生的原因及控制措施的研究鮮有報道。本文針對使用排渣爐鼻子后產生的白道缺陷,從缺陷位置分布、微觀形貌及成分角度,分析了缺陷產生的原因及機理,并提出相應改進措施,對消除缺陷,提高鍍鋅板表面質量,具有十分重要的現實意義[1?2]。
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